Катастрофа МиГ-25РУ 02 марта 1989 года (аэродром Бжег)
Трагические случаи
несут в себе уроки и напоминание продолжающим подниматься в небо. Хотя сегодня
подзабытыми стали слова “инструкции написаны кровью погибших летчиков”,
неизменным остается порядок - всякое летное происшествие вызывает не только
тщательное разбирательство, но и изучение его причин и обстоятельств другими
летчиками.
Валерий Чкалов как-то
сформулировал железное правило сталинских соколов: "Летчик должен
действовать мгновенно и правильно!". Однако это далеко не всегда верно –
мгновенные действия и движения часто оказываются как раз неправильными.
Закрепленные на рефлекторном уровне реакции и навыки летчика требуют его
контроля, и часто именно секунды на размышление способны помочь оценить ситуацию,
принять верное решение и адекватно отреагировать, спасая положение.
2 марта 1989 года в
ходе плановых полетов 164-го разведполка, базировавшегося на аэродроме Бжег
Северной Группы Войск в Польше, предстоял учебный полет одной из “спарок”
МиГ-25РУ. Обладавший долгой и славной боевой историей 164-й Гвардейский
Керченский ОРАП, находившийся в составе 4-й ВА ВГК, начал полеты на разведчиках
МиГ-25 еще в 1973, когда летчики полка стали осваивать машину в числе первых. С
конца 1985 года полк имел в своем составе одну эскадрилью на самолетах
комплексной разведки Су-24МР и две - на МиГ-25. Первая эскадрилья была
укомплектована разведчиками МиГ-25РБ, РБК и РБФ, вторая ударная - МиГ-25БМ,
предназначенными для прорыва вражеской ПВО. “Спарки” МиГ-25РУ, имевшиеся в
составе этих двух эскадрилий, служили для вывозных полетов, ввода летчиков
встрой, тренажей и проверки уровня летного состава. МиГ-25РУ с бортовым номером
62 числившийся за 1-й эскадрильей был достаточно пожилой машиной. Этот самолет
был выпущен Горьковским авиазаводом 31 июля 1973 года и очередной полет для
него должен был стать уже 2487-м. Каждый месяц "спарка" выполняла 15
— 20 полетов, а в эту смену техник старший лейтенант Игорь Андрийчук был готов
выпустить ее уже в третий раз.
В плановом задании стояла
отработка техники пилотирования по приборам молодым летчиком лейтенантом
Анатолием Зиголенко. 22-летний летчик полгода как окончил Черниговское ВВАУЛ и
был малознаком с МиГ-25. Зимой он прошел двухмесячный курс теоретического
переучивания на новую машину в Липецком 4-м Центре боевого применения и
переучивания летного состава, однако, к полетам приступил уже в полку впервые
поднявшись на "двадцать пятом" двумя неделями раньше. В тот день ему
предстоял восьмой по счету полет в полку. Место в передней кабине занял
командир звена 3-й аэ капитан Виктор Гриник опытный летчик, имевший
восьмилетний стаж полетов на МиГ-25 и пятый год в должности инструктора
вывозивший новичков. Он был ровно на 10 лет старше напарника и окончил то же
училище через пару лет, после которого уже в полку пересел с МиГ-21Р на
"двадцать пятые". В эту смену он успел облетать один МиГ-25 после
регламентных работ и должен был сделать еще несколько контрольных полетов с
молодым летчиком.
В 12.43 МиГ-25РУ
взлетел и уже через две минуты скоростная машина заняла зону пилотирования у
аэродрома. Получив разрешение, экипаж приступил к выполнению задания. Успешно
справившись с виражами, молодой летчик перевел самолет в горку, затем - в
пикирование. На 16-й минуте полета выведя РУДы на "максимал",
Зиголенко энергично ввел самолет в правый боевой разворот. Однако маневр он
выполнял поспешно и несогласованно с ростом оборотов двигателей. Тяги не
хватило. МиГ-25РУ не успел разогнаться и, вместо набора высоты стал интенсивно
терять скорость и валиться вниз. За 12 секунд скорость упала с 780 до 405 км/ч, самолет стал
неустойчив и, находясь в вираже, начал скользить на правое крыло, грозя
сваливанием. Зиголенко допустил следующую ошибку, пытаясь парировать наклон и
крен самолета, он рефлекторно, взял ручку на себя и дал ее влево до упора
(запись бортового регистратора четко зафиксировала вставшие в крайние положения
элероны). Это буквально загнало самолет на критический режим. Скорость еще
больше упала, а углы атаки и скольжения превысили допустимые значения. Вдобавок
летчик резко дал левую ногу, рассчитывая погасить скольжение отклонением рулей,
но “спарка” на высоте 5200 м
и при скорости 300 км/ч
(что намного ниже скорости, необходимой для горизонтального полета на этой
высоте) свалилась в штопор с перегрузкой nу 1,9.
Тем не менее,
положение не было критичным - при умелом управлении самолет нормально штопорил,
а запас высоты и времени позволял вывести машину из пусть и непреднамеренного
штопора (Инструкция летчику самолета МиГ-25РУ требовала покидать самолет при
потере управления на высоте не менее 4000м). С помощью инструктора летчик
предпринял необходимые действия - поставил руль "по штопору", а затем
перевел их в околонейтральное положение. Однако самолет не прекращал вращения,
так как ручка не была отдана вперед. Напротив - летчик продолжал тянуть ее на
себя, отклонив стабилизатор на угол 29°, близкий к предельному. МиГ-25РУ
продолжал штопорить, быстро теряя высоту и разгоняясь до 330-350 км/ч.
Счет пошел на
последние секунды. Убедившись, что командами положение уже не исправить,
инструктор вмешался в управление. За 25 секунд до падения он приказал летчику
приготовиться к катапультированию, а сам продолжал попытки вывести самолет из
штопора. Процесс было не остановить. Поняв, что машина не слушается и наступает
тот самый момент, с которого все действия по исправлению положения становятся
безуспешными, Гриник доложил руководителю полетов “216-й, в первой зоне попали
в штопор, катапультируемся”. Тем не менее, прошло еще 5-6 секунд, прежде чем он
рванул ручки катапультного сиденья.
До земли оставалось
всего 480м и 4 секунды падения. Скорость снижения МиГ-25РУ в этот момент
достигла 110 м/с, и для спасения необходимо было иметь в запасе хотя бы 550м
высоты (по инструкции летчику МиГ-25РУ минимально безопасная высота
катапультирования на снижении должна составлять не менее пятикратного значения
вертикальной скорости). Экипажу не хватило только одной секунды.
Система аварийного
покидания и автоматика кресел сработали безотказно. Первым в принудительном
режиме от сигнала ручек кресла инструктора был катапультирован Зиголенко,
следом через секунду вышло кресло Гриника. Механизмы КМ-1 продолжали штатно
работать, успев раскрыть парашютные системы. Купол парашюта Зиголенко
наполнился в 40 — 50м над землей, но это случилось прямо во вспышке взрыва
упавшего самолета, испепелившего парашют. У инструктора купол парашюта
наполнился в момент удара его тела о землю.
Самолет, находясь в
левом штопоре, после катапультирования экипажа, задрал нос и ударился о землю
на скорости 200 — 210 км/ч.
Фюзеляж тридцатитонной машины при ударе полностью разрушился и был охвачен
огнем. Двигатели при падении разлетелись на три части, их компрессоры камеры
сгорания с турбинами и сопла ушли в землю, среди обломков самолета. Двигатели
продолжали работать и в штопоре до самого столкновения с землей об этом
говорили повреждения лопаток компрессоров и турбин загнувшиеся при погружении в
грунт в сторону обратную вращению.
Расследование
катастрофы осложнило то, что все средства объективного контроля пострадали при
падении и оказались в огне. Но бортовой самописец К9—51Б все же сохранил
содержимое, позволившее восстановить картину полета и действия экипажа. Среди
обломков уцелели снятые кассеты звукоснимателя бортового магнитофона МС-61
"Лира" записывавшего переговоры летчиков. На основании этих чудом
уцелевших данных и был написан репортаж об одной из бесчисленных трагедии
Пятого океана.
По материалам
журнала АвиаМастер № 1 2000
© Виктор Марковский, 2000